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大直徑混凝土管片氣泡的防治研究
摘要:混凝土管片是盾構(gòu)隧道的主要結(jié)構(gòu)形式,也是隧道防水、防火和耐久等綜合性能的保證,因此,對(duì)管片整體性能有著極高要求。但大直徑混凝土管片在生產(chǎn)中易出現(xiàn)較多氣泡,易形成滲漏通道,影響管片的耐久性。本文從混凝土原材料、配合比設(shè)計(jì)、模具、脫模劑、振搗工藝等方面入手,試驗(yàn)摸索出減少管片氣泡的一套方法,在生產(chǎn)實(shí)踐中收到了較好的效果。
關(guān)鍵詞:大直徑;盾構(gòu);混凝土;管片;氣泡
1 引言
盾構(gòu)法施工是城市軟土地層中修建地下隧道主要方法,其中混凝上管片不僅是盾構(gòu)隧道的主要結(jié)構(gòu)形式,也是隧道防水、防火和耐久等綜合性能的保證,因此,對(duì)管片強(qiáng)度、剛度及耐久性等方面均有著極高要求。防水工作是地下隧道工程的其中一個(gè)重要環(huán)節(jié),隧道工程通過管片自防水、壁外注漿、止水帶防水、嵌縫防水等數(shù)個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)行防水、引水。而無論哪種防水方式,都建立在管片具備良好的抗?jié)B性能上,不僅管片內(nèi)部密實(shí)度、耐久性要求高,而且對(duì)管片表面氣泡的要求也非常高。
慶春路過江隧道橫穿杭州錢塘江,為杭州錢塘江第一條隧道。管片每環(huán)九片,外徑 11.3m,內(nèi)徑10.3m,厚度0.5m,環(huán)寬2m,混凝土強(qiáng)度等級(jí)C50,抗?jié)B等級(jí)P12,每環(huán)管片混凝土用量34方,采用通用楔形環(huán)錯(cuò)縫拼裝;
表1為慶春路大直徑管片與某地鐵隧道管片兩種隧道管片尺寸、外露面面積比較表,由表1可見,慶春路管片外弧面與側(cè)面面積是某地鐵工程的2.6倍,因此更容易形成氣泡和空洞。在管片生產(chǎn)初期,管片氣泡較多,業(yè)主提出改進(jìn)要求后,我們著手對(duì)管片氣泡現(xiàn)象進(jìn)行成因分析、防治研究。
表1 兩種隧道項(xiàng)目管片尺寸、外露面面積比較
項(xiàng)目 |
內(nèi)徑 (m) |
外徑 (m) |
寬度 (m) |
體積 (m3) |
總面積1 (m2) |
慶春路隧道 |
10.3 |
11.3 |
2.0 |
33.9 |
35.9 |
某地鐵 |
5.5 |
6.2 |
1.2 |
7.7 |
13.7 |
1 總面積為:管片四個(gè)側(cè)面與外弧面面積和,不包括內(nèi)弧面面積。
2 氣泡的危害
外觀:嚴(yán)重影響了管片的外觀。
強(qiáng)度:氣泡的存在,降低了混凝土的致密性,管片混凝土內(nèi)部留下氣泡(孔隙)越多,強(qiáng)度下降越多,混凝土強(qiáng)度與膠空比成正比關(guān)系:
膠空比 X =0.68α/(0.32α+W/C)
強(qiáng) 度 P ∝ C/W
其中:W/C:水灰比; α:水化程度
膠空比:膠凝材料與孔隙率的比率
在膠凝材料用量一定后,孔隙率的多少?zèng)Q定了強(qiáng)度的低高,因此若管片結(jié)構(gòu)內(nèi)氣泡多,管片整體強(qiáng)度將下降。
耐久性:氣泡的存在,降低了混凝土的致密性,管片表面氣泡的存在,等于減少了鋼筋保護(hù)層的有效厚度,降低了混凝土管片的耐腐蝕性能,在地下水豐富的隧道中,管片百年耐久受到威脅。
滲水通道:管片側(cè)面存在較多的氣泡時(shí),即使使用止水帶防水,但凹陷的氣泡容易連通,形成連通的滲漏通道,降低了管片的防水性能,靠近內(nèi)弧面的側(cè)面氣泡,會(huì)導(dǎo)致嵌縫防水效果下降。
3 管片表面氣泡形成的原因
當(dāng)管片結(jié)構(gòu)氣泡≤50nm時(shí),對(duì)管片的耐久性和抗腐蝕能力是有益的,當(dāng)管片氣泡大于以上標(biāo)準(zhǔn)時(shí),會(huì)降低管片強(qiáng)度和耐久性。我們這里探討的是50nm以上的氣泡。生產(chǎn)實(shí)踐表明,以下因素是導(dǎo)致產(chǎn)生氣泡的主要原因。
3.1 原材料因素
水泥品質(zhì):一些水泥廠為提高水泥早強(qiáng)、降低成本,在熟料粉磨時(shí)加入帶有木鈣、二乙二醇、丙二醇等的混雜型助磨劑,這些助磨劑帶有引氣效果,拌制混凝土后引入的氣泡不均勻且偏大。
減水劑品質(zhì):聚羧酸系減水劑在生產(chǎn)中需要先用消泡劑來消泡,然后摻入引氣劑以引入微氣泡,優(yōu)質(zhì)的聚羧酸引氣劑在混凝土中能引入大量均勻分布、穩(wěn)定而封閉的微小氣泡,但如果減水劑廠家為節(jié)約成本,使用廉價(jià)低質(zhì)的引氣劑(如松香類),則會(huì)在混凝土管片中形成較大的氣泡,因這種氣泡表面能較低,容易形成聯(lián)通性大氣泡,導(dǎo)致管片氣泡過多?;蛘咄饧觿┲杏胁缓侠淼脑龀斫M份,會(huì)導(dǎo)致混凝土料過于粘稠,振搗時(shí)氣泡難以排出。
粗集料顆粒形狀:沒有經(jīng)過整形的粗集料棱角過多、針片狀顆粒含量過多,會(huì)使混凝土中氣泡難以排出,導(dǎo)致管片內(nèi)滯留氣泡過多。
細(xì)集料顆粒形狀:天然砂資源越來越少,一些管片工程會(huì)采用人工砂或混合砂替代;這些砂如果沒有充分整形,其顆粒形狀較差時(shí),氣泡難以排出,且管片外弧面收水時(shí)會(huì)造成較多的砂眼。
3.2 混凝土配合比因素
外加劑摻量:若為了降低水灰比,過于提高減水劑的摻量,所產(chǎn)生氣泡的狀況也將隨之改變,如果過振,將會(huì)使微氣泡聯(lián)通組合成大氣泡。
砂率:粗集料過多,細(xì)集料偏少,如果細(xì)集料及膠凝材料不足以填充粗集料之間的空隙,會(huì)導(dǎo)致管片混凝土不密實(shí),形成空隙;粗集料偏少,細(xì)集料偏多,會(huì)導(dǎo)致混凝土粘稠,氣泡難以排出。
水灰比:混凝土水灰比過小,混凝土料粘稠,難以振搗、氣泡難以排出。水灰比過大,攪拌所用的水達(dá)到飽和后,多余的水份形成自由水,最后轉(zhuǎn)換成氣泡,混凝土產(chǎn)生的氣泡增多。
攪拌時(shí)間:管片混凝土水灰比較低,用水量較少,如果攪拌時(shí)間過短會(huì)產(chǎn)生攪拌不勻現(xiàn)象,外加劑多的部分產(chǎn)生氣泡多,外加劑少的部分會(huì)出現(xiàn)坍落度小、難以振搗的現(xiàn)象。
坍落度控制:混凝土坍落度偏大時(shí),自由水相對(duì)較多,管片因?yàn)榍嫣卣?,混凝土入模后不能充分振搗,管片內(nèi)大量氣泡無法排出;若坍落度過小,難以振搗,氣泡也難以排出。
3.3 生產(chǎn)工藝因素
脫模劑:管片模具一般使用水性脫模劑,仍具有一定粘性,若稀釋比例過低脫模劑仍會(huì)對(duì)氣泡有吸附作用,但稀釋比例過高,混凝土?xí)衬?,氣泡均無法順利隨機(jī)械振搗而逐步上升、排出。
振搗情況:管片能否密實(shí)、氣泡能否排出與振搗有密切關(guān)系。表2 所列為混凝土正常振搗及欠振、漏振和超振的“三振”現(xiàn)象表現(xiàn)。國內(nèi)混凝土管片的澆搗多采用人工振搗方式施工,由于工人隊(duì)伍的建立、操作的穩(wěn)定性和技術(shù)熟練程度的差異,對(duì)混凝土管片氣泡的多少有著根本性區(qū)別。
表2 混凝土正常振搗及“三振”表現(xiàn)
正常振搗 |
振搗時(shí)粗、細(xì)集料顆粒相互靠攏緊密,包裹著空氣的水泥漿憑借振動(dòng)能浮上表面,一般表面泛漿即可。 |
|
三振 |
超振: 振搗時(shí)間長 |
振搗時(shí)間越長,混凝土越密實(shí),但過長時(shí)會(huì)導(dǎo)致石子下沉,水泥漿上浮,管片混凝土發(fā)生分層、泌水現(xiàn)象,管片外弧面會(huì)疏松形成“松頂”,混凝土內(nèi)部微小氣泡在機(jī)械作用下出現(xiàn)破滅重組,由小變大,在結(jié)構(gòu)內(nèi)重組成大氣泡,氣泡多,缺陷多。 |
欠振: 振搗時(shí)間短 |
振搗時(shí)間過短、振搗間距過大、振搗隨意性大漏振,集料顆粒還沒有靠攏緊密,振動(dòng)能不足以將包裹的空氣的水泥漿排出,管片混凝土?xí)霈F(xiàn)不密實(shí)或存在不規(guī)則大氣泡,氣泡多,缺陷多。 |
|
漏振: 未振搗到 |
模具保養(yǎng):混凝土振搗時(shí)振搗棒難免會(huì)觸碰到模具,管片鋼筋籠放置時(shí)偶爾也會(huì)碰撞模具,手孔、螺栓孔加強(qiáng)筋焊接時(shí)也難免發(fā)生電弧損傷管片模具表面,以及管片模具正常磨損等等,均會(huì)造成模具內(nèi)表面粗糙,使得排氣不暢氣泡殘留過多。
4 對(duì)管片表面氣泡的防治
對(duì)管片氣泡產(chǎn)生原因進(jìn)行分析后,就可以采取有針對(duì)性措施來減少氣泡的產(chǎn)生。
水泥:選用大廠有品質(zhì)保證的水泥,慶春路管片一開始就選用了華東地區(qū)水泥品質(zhì)較好的海螺52.5P.II水泥,避免小水泥廠摻加過多的摻合料和助磨劑的問題。
減水劑:使用杭州市構(gòu)生產(chǎn)的HG-PCA600聚羧酸減水劑,經(jīng)過引氣劑比對(duì)試驗(yàn),最終選擇了三萜皂甙類引氣劑,該類引氣劑與聚羧酸相容性適應(yīng)性超過松香類、十二烷基類引氣劑,引入微氣泡小、穩(wěn)定,成品效果明顯。
集料:粗集料選擇了帶圓磨整形機(jī)的生產(chǎn)線,雖然增加了采購價(jià)格,但集料顆粒圓潤,針片狀顆粒含量從原來的12%降低到5%;
細(xì)集料中起潤滑作用的主要為0.315mm、0.630mm兩種顆粒,杭州市場上幾種不同的細(xì)集料品種及對(duì)管片氣泡形成的影響見表3,最終我們選擇了江西贛江天然河砂,級(jí)配μ2.6~3.0,實(shí)際使用中,對(duì)氣泡的減少有著非常明顯的作用。
表3 細(xì)集料品種對(duì)管片氣泡形成的影響
集料種類 |
0.315、0.630mm 顆粒累計(jì)含量 |
效果 |
贛江河砂 |
30%-35% |
管片外弧面無砂眼,管片氣泡少 |
卵石 破碎砂 |
15%-20% |
管片外弧面明顯砂眼,表面氣泡增多,用水稍微增加 |
石子 破碎砂 |
10%-20% |
管片表面氣泡最多,用水量高、流動(dòng)性差、難振搗、強(qiáng)度低 |
特細(xì)河砂 |
≤1% |
粘稠,氣泡多,復(fù)配成混合砂較差 |
配合比:表4為不同水灰比對(duì)管片氣泡形成的影響,可見當(dāng)水灰比在0.30~0.35之間時(shí),不僅具有較好的強(qiáng)度,且氣泡含量較少,最終水灰比定確定為0.33。
表4 水灰比對(duì)管片氣泡形成的影響
水灰比 |
效果 |
>=0.35 |
強(qiáng)度低,振搗后氣泡排出快,施工難度低 |
0.31-0.34 |
強(qiáng)度良好,振搗后氣泡排出速度一般 |
<=0.30 |
強(qiáng)度過高,料粘稠板結(jié)難以振搗,空洞、氣泡多 |
坍落度控制:在混凝土生產(chǎn)攪拌樓上安裝高精度的攪拌機(jī)主機(jī)電流、電壓表,從電流電壓上側(cè)面反映攪拌機(jī)內(nèi)混凝土的坍落度,在攪拌機(jī)主機(jī)殼上開挖一個(gè)觀察孔并安裝防護(hù)網(wǎng),方便工人直接觀察攪拌機(jī)內(nèi)的混凝土。對(duì)堆場集料安裝防雨棚,確保集料含水率波動(dòng)不受天氣影響,同時(shí),提前做好材料含水率和水泥外加劑適應(yīng)性變動(dòng)調(diào)整的工作,將坍落度波動(dòng)減少到最低。
攪拌時(shí)間:經(jīng)過近20次對(duì)比試驗(yàn),我們總結(jié)出水灰比為0.33的管片混凝土攪拌時(shí)間與坍落度關(guān)系曲線,見圖1。
由圖1可見,攪拌時(shí)間過短,外加劑與水泥接觸不完全,坍落度過小,難以振搗,管片成品氣泡多;攪拌時(shí)間過長,坍落度增加不明顯,影響生產(chǎn)進(jìn)度,因此我們選擇了90s作為標(biāo)準(zhǔn)攪拌時(shí)間。
圖1 混凝土攪拌時(shí)間與坍落度的關(guān)系
脫模劑:水性脫模劑廠家資料一般推薦攙兌水的比例為1:5,該攙兌比例為理想狀態(tài)下攙兌比例,生產(chǎn)中還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不同比例攙兌試用摸索出最佳攙兌比例,這樣不僅管片表面氣泡少,且每平方脫模劑成本低,修補(bǔ)量低,達(dá)到整體最佳效益。表4所示為不同攙兌比例對(duì)管片表面質(zhì)量和氣泡的影響,由表4可見,攙兌比例為1:3時(shí),管片表面性能良好,氣泡數(shù)量較少,實(shí)際生產(chǎn)中我們攙兌比例在1:3.0-1:3.5。
表4不同攙兌比例對(duì)管片表面質(zhì)量、氣泡的影響
脫模劑 攙兌比例 |
效果 |
1:1 |
粘稠,氣泡多,脫模方便,管片表面被污染,成本高 |
1:2 |
粘稠,氣泡稍少,脫模方便,管片表面輕微被污染 |
1:3 |
不粘稠,氣泡少,管片表面光潔,成本低 |
1:4 |
氣泡少,管片有粘?,F(xiàn)像,需增加修補(bǔ) |
1:5 |
氣泡多,管片有較多粘?,F(xiàn)像,修補(bǔ)量大,綜合成本高 |
振搗:在管片振搗中,延長振搗時(shí)間,可以提高振搗效果,但不能增加振搗范圍。在振搗范圍內(nèi)的氣泡才能排出,因此要選擇合理的振搗半徑,震動(dòng)波隨振搗半徑的延長而減弱,振搗有效范圍還跟混凝土的粘稠度有關(guān),對(duì)于干硬性的管片混凝土,震動(dòng)能衰減大,有效距離短。
任何完美的振搗方案,都需要工人去執(zhí)行,因此要重視對(duì)管片澆筑工人的培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力,必要時(shí)可將管片表面氣泡數(shù)量劃分等級(jí)后納入考核中。
綜合以上因素,我們根據(jù)管片水灰比及坍落度等情況,摸索、制定了管片振搗參數(shù):混凝土分兩層播料,分兩次從模具環(huán)內(nèi)兩側(cè)向中間推導(dǎo)型振搗,模具環(huán)內(nèi)兩側(cè)采用斜向振搗,中間采用垂直振搗,每個(gè)點(diǎn)振搗時(shí)間20-25s,振搗半徑30cm,兩次振搗中心間距50cm,2米寬度管片每行4次振搗,整片振搗時(shí)移動(dòng)方式為行列式移動(dòng)。振搗要求快插慢拔,上下抽動(dòng),逐點(diǎn)移動(dòng),避免漏振,振搗以表面泛漿作為參考。基本杜絕了表2所列的“三振”現(xiàn)象,大大減少了管片側(cè)面氣泡數(shù)量,效果非常明顯。
模具保養(yǎng):管片模具有磨損后不利于氣泡排出,因此需要適時(shí)打磨模具,減少氣泡吸附,以利氣泡排出。我們?cè)诠芷a(chǎn)期間使用120#木砂紙粗磨240#木砂紙細(xì)磨的方式對(duì)有局部磨損的模具開展了三次局部精細(xì)打磨。
5 減少氣泡形成的效果
經(jīng)本工程的實(shí)踐操作,從原材料、配合比、拌合、澆注工藝多環(huán)節(jié)提升管理水平著手,從09年度2月份開始對(duì)管片表面三種類型的氣泡平均數(shù)量進(jìn)行逐月抽查,見圖2。由圖2可見,管片側(cè)面氣泡數(shù)量呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì),尤其是綜合采用了改善細(xì)集料選型、坍落度嚴(yán)格控制、振搗工藝調(diào)整及振搗過程加強(qiáng)管理這四項(xiàng)措施后,自2009年4月起,管片外弧面氣泡基本杜絕,側(cè)面氣泡數(shù)量大幅度降低,管片質(zhì)量獲得業(yè)主方數(shù)次贊譽(yù)。
圖2 管片側(cè)面氣泡逐月抽查數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖
6 結(jié)論
通過分析管片氣泡產(chǎn)生成因并采取以上措施后,可以大幅度減少管片氣泡,實(shí)踐證明以上措施值得借鑒。